3月7日下午,合成車間接調度通知,尿素裝置計劃短停24小時。為爭取更大效益,盡可能合成氨裝置高負荷運行是車間的主要任務。
尿素裝置停車后,若完全冷氨生產,受限于系統冷量,合成氨裝置只能維持約75%負荷運行;若液氨完全裝車外售,受限于裝車速率,頂多可維持約80%負荷運行;采用液氨外售80%,冷氨輸送20%,合成氨裝置就可能保持100%負荷運行。
車間積極與調度溝通,經調度協調,3月7日晚開始液氨裝車外售,在尿素裝置停車前,將大氨罐液位拉低至2米,尿素裝置停車后,持續外售液氨的同時向大氨罐稍送冷氨,以合成氨裝置保持盡可能高的負荷運行。
在尿素裝置停車過程中,為確保合成氨裝置高負荷運行,液氨裝車需越快越好,但裝車過程的確認步驟決不能省,氨車的銜接過程是搶時間的關鍵!一是必須有兩輛氨車同時等候,二是氨車接換過程需緊密銜接!因合成崗位人員緊缺,現場裝車人員既要負責確認和裝車操作,又要負責填寫表格記錄,且氨車接換過程恰好是車輛進出之時,急需人員指揮,以行車。此時,值班長挺身而出,主動擔當“交通指揮員”,為車輛和人員保駕護航。
經過調度周密部署和崗位人員夜以繼日地接續奮戰,尿素裝置停車后,合成氨裝置保持了滿負荷運行,實現了合成氨裝置運行的效益更大化。
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