近日,經過中鹽紅四方技術人員集思廣益、反復試驗、多方論證,對乙二醇精餾單元實施技術改造,進一步提高了產品優等品率。該項目的成功運行,發揮了裝置的產能,為聚焦公司年度目標、確保實現高質量發展,做出了積極貢獻。
中鹽紅四方二期30萬噸/年產合成氣制乙二醇項目于2018年10月投產,按照工藝包設計要求,聚酯級乙二醇優等品率值在90%以上,實際運行優等品率近91%,其余9%為工業級乙二醇,這樣每年將有2.7萬噸的工業級乙二醇。由于工業級乙二醇市場容量較小,銷售起來有一定的困難。針對這個難題,發展技術部技術人員深入生產基層,摸清裝置運行的真實狀況,找出不足和存在問題,對癥下藥,有針對性的提出解決方案和技改措施。
由于國內煤制乙二醇存在技術壁壘,技術人員對方案經過反復試驗,多方論證,采用國內先進的工藝技術和新型催化劑,對乙二醇精餾單元實施技術改造,增加乙二醇液相加氫提質單元,利用新型加氫催化劑,在氫環境下脫除工業級乙二醇有機雜質,提高產品紫外透光率,將產生的工業級乙二醇全部轉變為聚酯級乙二醇,進一步提高了產品優等品率。
2019年年底,乙二醇液相加氫單元項目完成施工,正式投料試車。工業級乙二醇經過液相加氫裝置處理后,紫外透光率大幅提高,經脫醇塔和產品塔精餾后,全部轉化為聚酯級乙二醇。該裝置經過幾個月的平穩運行,運行良好,初步達到設計要求。
經過技術中心、生產中心、乙二醇車間共同制定考核方案后, 5月20到23日,該裝置經過72小時性能考核。從性能考核的指標數據看,裝置生產能力及紫外透光率提升均達到了設計值,聚酯級乙二醇優等品率大幅度提高。該裝置的運行成本近200元,按照工業級乙二醇比聚酯級乙二醇每噸售價低600元計算,2.7萬噸的乙二醇,每年可為企業增加效益近一千萬元。
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